數(shù)字化轉型縮影:“智慧金川”讓傳統(tǒng)工廠擁有“聰明大腦”

日前,《財富》雜志公布世界500強排名,甘肅金川集團以359.071億美元營收名列第336位,繼2019年后第三次上榜,創(chuàng)造了“甘肅唯一”。
作為我國鎳鈷生產基地、鉑族金屬提煉中心和北方地區(qū)最大的銅生產企業(yè),2020年以來,金川集團大力推進“5G+”工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新應用,以礦山、選礦、冶煉為重點培育實施了一批5G融合應用項目,依托“十四五”規(guī)劃,以創(chuàng)新改革引領再造“智慧金川”。

其中,樹根互聯(lián)參與建設的金川集團首個智能車間——鎳冶煉廠成品智慧車間,已經(jīng)建成全國最大智能化鎳成品包裝整條生產線,雙方合作的“基于數(shù)據(jù)孿生的有色工業(yè)大板鎳終端產品智慧工廠示范項目”,也成為了金川集團2020年首批5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)樣板示范工程之一。
有了“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”的賦能,大板鎳車間一改昔日面貌,實現(xiàn)智能化排產、全自動生產、實時在線化監(jiān)測,在經(jīng)濟效益之外,也成為金川集團借助工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)加速“三化”改造、實現(xiàn)數(shù)字化轉型的一個典型縮影。
數(shù)字化試水,為傳統(tǒng)國企開拓新思路
金川集團鎳產量全球第四、鈷產量第三,是我國乃至全世界范圍內有色金屬頭部企業(yè),其材料應用廣泛,我國“神五”上天時,就用到了金川集團公司提供的鎳鈷原材料。
金川集團發(fā)展起步早,其冶煉系統(tǒng)于1963年投產。21世紀初,金川集團鎳冶煉廠就建成了國內首條電解鎳加工包裝機組和立體庫,初步實現(xiàn)機組機械化和立體庫自動出入庫,其電解鎳加工包裝產線已有了年頭。
2020年,在集團“十四五”數(shù)字化規(guī)劃的指引下,金川集團鎳冶煉廠聯(lián)合金川鎳鈷研究設計院啟動對大板鎳加工包裝生產線(即“成品車間”)的智能化改造。
成品車間是鎳冶煉廠13個車間中的最末端環(huán)節(jié),也是窗口環(huán)節(jié),承擔著電鎳產品從預處理、剪切加工到入庫出庫的工作;看似簡單的來料加工,卻需要經(jīng)歷產品運輸、檢測定級、剪切、整形、壓平、稱重、噴碼、打捆、檢斤到包裝、入庫、裝車等10多個工序。

當時的成品車間在數(shù)字化、智能化方面還有很多“荒漠”。
一方面,因為依賴人工記錄、紙質化存儲等原始手段,成品車間上游來料、檢測定級、鎳板發(fā)貨、設備維修等一系列寶貴“數(shù)據(jù)資源”不僅容易出錯、丟失,其業(yè)務賦能價值也在“沉睡”。
例如,鎳板來料車輛實際派送計劃變化無法及時通知,導致叉車資源閑置;來料單采用手工記錄,需要調度人員手工填寫Excel表格,無法實時查詢;初檢結果數(shù)據(jù)“趴”在紙上,無法形成電子化缺陷故障庫,對上游車間工藝優(yōu)化缺乏指導意義......

另一方面,在生產環(huán)節(jié)里,抬板、剪切、吊車、打包、噴碼、繞膜、掛吊、整形等多道工序均靠人力完成,生產危險系數(shù)高、勞動強度大、作業(yè)效率低。
作為“中國鎳都”的金川集團,需要一個更智慧、更先進的工業(yè)4.0車間,徹底改變以往生產模式,讓傳統(tǒng)工人真正成為現(xiàn)代工人,用數(shù)據(jù)驅動生產與管理,實現(xiàn)高效運轉。
在項目前期調研過程中發(fā)現(xiàn),大鎳板成品車間內工序的操作規(guī)范和操作規(guī)程都十分成熟,實際上具備非常好的5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)改造基礎。

從2020年至今,金川鎳冶煉廠大鎳板成品車間先后完成“前處理工序智能化研發(fā)與應用”、“電鎳加工包裝機組智能化研發(fā)與應用”、“綜合管控智能化能力提升研發(fā)與應用”等5個項目的施工建設,總體實現(xiàn)智能化改造。
在大板鎳成品車間項目的5個子項目中,綜合管控智能化能力提升項目,是實現(xiàn)車間全要素數(shù)據(jù)互聯(lián)互通、共享共用基礎之上最關鍵環(huán)節(jié),成為串聯(lián)起各個工段的“車間大腦”。
關鍵戰(zhàn)役,開啟數(shù)字蝶變
經(jīng)過各個工段的改造,車間已經(jīng)有了“四肢”,但還需要一個大腦把這些“四肢”集中管控起來,這個大腦就是基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術的綜合管控平臺。
車間大腦如何發(fā)揮作用?項目第一階段,重點在于要讓各個工段生產和業(yè)務數(shù)據(jù)快速流轉、高速運行,“架橋鋪路”,打通斷點。

首先,在大鎳板成品車間完成5G網(wǎng)絡覆蓋、5G MEC邊緣站部署,同時建立了配套的機房建設。
隨后,基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺,完成大板鎳加工機組、智慧吊車系統(tǒng)、AGV系統(tǒng)等子系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集和對接工作,完成車間各個生產供應環(huán)節(jié)的互聯(lián)互通。
最后,結合工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺強大功能,開發(fā)完成生產管控系統(tǒng)、實時監(jiān)控調度系統(tǒng)建設,集結起原先手工操作的20多類、百余張報表,形成自動化報表數(shù)據(jù),保障數(shù)據(jù)準確性、實時性,為進一步激活數(shù)據(jù)價值奠定基礎;并基于數(shù)據(jù)采集、分析做可視化展示,形成產線結合緊密的“云視界”大屏。
如今,在系統(tǒng)界面,車間工人可以知道清晰實時地掌握上游車間來料的具體情況,包括數(shù)量、品級率統(tǒng)計;調度人員根據(jù)上游車間運送的大板鎳產品計劃,以及預處理進度、庫存、銷售數(shù)據(jù)、剪切包裝線加工情況,在系統(tǒng)中精準科學地制定當日生產計劃....
以往,手工抄碼、日常點檢、設備維修等都是金川勞動力投入最大的環(huán)節(jié),以往出入庫可能要排隊等,遇到下雨室外庫還要緊急轉移?,F(xiàn)在只用手機拍一拍、APP點一點,司機可以掃碼查詢車輛及貨物,上傳電子傳票,通過即可送貨提貨,不用排長龍。
車間技術人員自豪的說,如今的成品車間,無人駕駛小車來回穿梭,搬運來一摞摞鎳板,隨即又被機械手抓起,放到剪切工位上,自動完成剪切、整形、噴碼、稱重、打捆、檢斤。徹底告別“肩扛手挑”的遺留,轉化為充滿“黑科技”的現(xiàn)代化、智能化畫風,生產線每天剪切包裝成品提高23%,持續(xù)提高了勞動生產率。
項目投入使用后,全面提升了成品車間產效率、電鎳產品質量與可靠性,帶來了可喜的效益,讓數(shù)據(jù)全面“開花”:車間業(yè)務、生產管理的線上化,預計每年可節(jié)約成本20%。
車間設備的互聯(lián)互通、智能化監(jiān)控,有效降低10%的非計劃性停機事故,全年鎳產品提升30%產量;通過優(yōu)化收、儲、運業(yè)務環(huán)節(jié),提升車間物流動線效率30%以上,節(jié)約能源、運輸費用超百萬元。
此外,無人化作業(yè)、人機安全隔離,徹底消除了人工操作存在的安全隱患,實現(xiàn)剪切、包裝和發(fā)運作業(yè)“零傷害”的安全管理目標,避免作業(yè)風險,提升產線的安全連續(xù)性。
近期,隨著鎳冶煉廠成品智慧車間發(fā)運工序無人吊車系統(tǒng)正式啟用,并首次實現(xiàn)24小時連續(xù)運行,鎳產品裝運效率提升30%,標志著這條我國最大智能化鎳成品包裝車間整條生產線正式落成。
未來,金川還將結合產業(yè)數(shù)字化政策和技術,在數(shù)字化技術推動產業(yè)發(fā)展方面持續(xù)深化,打造有色行業(yè)自己的燈塔工廠,承載金川未來的發(fā)展,共赴數(shù)字化、智能化、信息化新征程。
編輯:王改靜
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